由于油缸1和油缸2距離料管太近,料管中熟料溫度高達150 ℃左右,在窯出現沖料時可能超過300℃,此時將平板閘門關閉,高溫熟料堆積在閘閥上,堆積到一定高度后熟料才開始進次料庫,因此油缸內密封圈易被高溫熟料烤壞失效。換耐高溫密封不是長久之計,對于產品的結構改變可能會解決問題。
首先要加大油到高溫處的距離,我們從這個入手開始改造,如圖2所示,首先更換兩臺新的油缸,通過手動控制,將油缸1和油缸2的推桿推到頂位,也就是將閘門開到上限位置,拆開油缸1和油缸2的推桿頂部銷軸(B-B軸線處),將油缸1和油缸2推桿收回到相當于閘門全關閉位置后,拆掉油缸供油軟管和電液動驅動裝置,再拆開油缸底座上支耳固定銷軸,將油缸1和油缸2推桿頂部銷軸(B-B軸線處)固定后,以油缸推桿頂部銷軸中心線為軸線,將油缸1和油缸2分別向外旋轉180°, 將電液動平板閘門支架(20號槽鋼,原長2060mm)加長1000 mm,尾部加上兩根支腿與樓板面固定,將油缸1和油缸2底座上支耳固定在加長了的機架上,電液動驅動裝置改裝在新機架上方,接上油缸原供油軟管,并將電氣控制開與關對換重接即可。經過上述改造,油缸1和油缸2缸體距離料管最近處達995mm,遠離了輻射熱源,油缸內密封圈不易損壞。運行了三個月,油缸運行正常,密封圈完好無損;兩條線運行至今,熟料換庫閘門自動控制均正常有效。